织布机上梭子中的纬纱用完时,需要立刻换梭。一般织布机多装有自动换梭装置,纬纱将完时,能自动换梭以提高劳动生产率。那么如何知道纬纱将完呢?原来的织布机是用机械方法实现的。机械探头作周期性的往复动作,梭子中纡管上有纬纱时,依靠纬纱的弹性把探头弹回去,纡管上的纬纱将完露出槽口时,探头就嵌入槽口,带动一系列机械装置,完成自动换梭动作。这种方法的机械结构复杂,加之纬纱与探头的多次碰撞将影响织物质量,因此现代织布机多用光电探纬的方法来代替机械探纬。光电探纬的结构简单并能保证织物质量。
最近,我们为了解决织布机光电探纬问题,需要灵敏度较高的光电元件。我们不但要求它灵敏度高,而且还要价格低廉。我们怎样来完成这一任务呢?毛主席教导我们:“我们不但要提出任务,而且要解决完成任务的问题。我们的任务是过河,但是没有桥或没有船就不能过。不解决桥或船的问题,过河就是一句空话。不解决方法问题,任务也只是瞎说一顿。”开始我们只在“船”字上找“船”,我们选用了光导管227—B,但227—B的反应速度适应不了要求,试验失败了。在困难中我们请教了毛主席著作。毛主席教导我们:“你对于那个问题不能解决么?那么,你就去调查那个问题的现状和它的历史吧!你完完全全调查明白了,你对那个问题就有解决的办法了。”解决“过河”问题,竹排、绳子等一样可以办到。因此,我们在代用品上打主意,我们知道半导体三极管也有明显的光敏效应,为了了解半导体三极管的光敏效应的具体情况,我们测试了一只3AG72和两只3AG71,发现集电极和发射极之间的暗阻都在10千欧以上,而在不太强的光照下,亮阻就在1千欧以下(刮去管子上半部的漆皮,露出玻璃,对着比较透明的部分照射)。这个变化虽然不大,但反映极为灵敏。我们认为用半导体三极管也可以代替光导管。经过反复试验制出了比较理想的、价格低、灵敏度高的光电探纬控制器,它的线路如附图,利用\(\frac{1}{2}\)6N1,作放大,另一1;26N1作整流,供给放大部分屏压。变压器就利用现成的收音机电源变压器。用作放大部分的\(\frac{1}{2}\)6N1三极管部分的屏流截止栅负压约在10伏左右。我们采用半导体倍压整流电路供给栅负压。据6N1的屏栅特性曲线和实验证明:电路灵敏与否和栅负压有很大关系,栅负压应该调到屏流变化最陡的部分。为此,我们用一个470千欧的电位器串联一个500欧的保护电阻调试工作点。调试到最灵敏的位置后,测下阻值换上等值的固定电阻。为了测试方便起见,可在继电器电路内串联一个0~50毫安的电流表,观察电流变化。半导体三极管,基极不接,而以另两极接入1;26N1栅路内。

装成后我们测得:无光照时,半导体管的电流为0.05毫安,继电器电流为0.5~1.5毫安;有光照时,半导体管电流为0.3毫安,继电器电流在17毫安左右。也许有人要问:6N1的屏流应用值仅7.5毫安,为什么敢用得这么大?但我们认为,这种光电控制电路为亮通电路,屏流是时断时续的,并且6N1的最大阴极电流可达25毫安,因此是没有问题的,使用以后证明了这一点。这种探纬控制器虽然灵敏度较高,但具有随着半导体管不同而灵敏度不同的缺点。据初步观测,一般电流放大系数高的,灵敏度就高。(乐为民)